Автоматизация ТП в Карелии » » Control Techniques » Как обнулит счетчик оборотов и положение енкодера в Unidrive SP |
Страниц (2): [1] 2 » |
1. dinkata - 24 Июля, 2010 - 13:15:11 |
Здравствуйте , с радости зарегистрировался на ваш форум , я из Болгарию и если делаю ошибки с русский язь!к заранее простите ,работаю с Commander SK и Unidrive SP , сейчас скорост управляем по цифровам входьй с PLC Unitronics , хочу поставит HMI Weintek MT6050i RS485 Modbus RTU ,управлят скорсти с контролное слова #6.42 сделал проект ,хорошо идет связ , запис ,чтение . Проблем возник когда делаю проект решил ползоватся внутренний PLC на Unidrive SP с SyptLite , мне надо читат оборотов и положение енкодера #3.28 и #3.29 чтоб измерит пут ( енкодер находится на линию , а не на двигателя ) сделал математика , считаю пут ( в диапазон 100 - 9999 мм ), идет резка и надо обнулит текущий размер и здес проблем не могу сделат логика чтоб следущий размер начал с нуля, если кто то делал проект или может помоч , помогите пожалуйста , конечно могу дат еще информацию и проги Syptlite , кстати на Commander SK с SM I/O Lite и Logicstick получается. Спасибо ! |
2. dinkata - 26 Июля, 2010 - 10:47:33 |
[img]![]() (Отредактировано автором: 26 Июля, 2010 - 18:18:21) |
3. esergeev - 27 Июля, 2010 - 13:16:26 |
Не совсем понял, что за проблема, но, по моему нужно копировать #3.28 и #3.29 в регистры общего назначения, а затем их обнулять. Типа такого INIT инициализация Old328 New328 Encdr - сюда пишем значение энкодера ENCODER прерывание от энкодера New = #3.28 IF Old_328<>New328 THEN Encdr=Encdr+(New328 - Old328) - в Encdr у нас то же, что и в #3.28 Old328=New328 ENDIF MAIN главный цикл программы .... Encdr=0 - а тут если надо обнулить, то обнуляем и счет начнется снова Вот как-то так |
4. dinkata - 28 Июля, 2010 - 09:45:06 | |
Охо,радь что началась дискусия, простите что не успел вь!ложит картинка на проект. Наверно то и мне надо Цитата:
Все таки Unidriwe SP вместе Weintek MT6050i думаю хорошая комбинация для автоматизации многие приложения , поетому начал тема,если сделаем проект , будет полезним многом .Спасибо (Добавление) [No dynamic images! The forbidden URL "[IMG]http://media.snimka.bg/6794/019843531-big.jpg" is found!] (Добавление) [No dynamic images! The forbidden URL "[IMG]http://media.snimka.bg/6794/019843532-big.jpg" is found!] (Добавление) [No dynamic images! The forbidden URL "[IMG]http://media.snimka.bg/6794/019843533-big.jpg" is found!] (Добавление) [No dynamic images! The forbidden URL "[IMG]http://media.snimka.bg/6794/019843534-big.jpg" is found!] |
5. esergeev - 28 Июля, 2010 - 10:51:29 |
Я, со своей стороны, плохо разбираюсь в Weintek, в основном Сименсом приходится заниматься. Меня не будет пару дней, я пока подумаю, а потом расскажу о своих идеях. Скорость продвижения материала у вас какая? Смущает то, что у вас привод работает в разомкнутом контуре, либо скорость очень мала, либо требования к точности низкие. Я бы поставил еще один энкодер непосредственно на двигателе, по нему определял бы разгон-торможение, а по мерному колесу - длину заготовки. Modbus RTU у UnidriveSP плохой, он умеет только команду 03, аналоговые значения не передаются, впрочем, я его давно не использовал, могу и ошибиться |
6. dinkata - 28 Июля, 2010 - 10:51:35 |
[No dynamic images! The forbidden URL "[IMG]http://media.snimka.bg/6794/019843530-big.jpg" is found!]
(Добавление) [No dynamic images! The forbidden URL "[IMG]http://media.snimka.bg/6780/019815386-big.jpg" is found!] (Добавление) Скорост линии разная на разнь! станки но всегда от 7 м/мин до 20 м/мин пока, точност останова материала перед резка +/- 1 мм . Сделал попь!тка вь!ложит картинки ,скриншоть! алгоритм работа станка под Syptlite ,не знаю будут ли виднь!е или вь!слать фаил .dpl. Спасибо (Добавление) Конечно у меня опит маловат по Modbus , но связ с Weintek идет хорошо, читаю ,записаваю регистр в меню #18 адресираю 16 бит слово - 4х 18хх, а бит 4хBit 18xx00 |
7. esergeev - 05 Августа, 2010 - 12:42:00 |
Можно попробовать и файл .dpl выслать. И вообще, поподробнее про линию и про используемый частотник с контроллером. |
8. dinkata - 05 Августа, 2010 - 13:58:16 |
Дайте пожалуйста ваш имейл ,отправлю проект которы подготовил за Weintek MT6050i |
9. dinkata - 06 Августа, 2010 - 10:37:20 |
Отправил на имейл ,которы на главная страница |
10. esergeev - 14 Августа, 2010 - 10:22:40 |
Я, к сожалению, не смогу быстро разобраться в проблеме, поскольку уезжаю в командировку на месяц примерно. Если у меня будет там время, я посмотрю, а если нет - то только после. Глубоко извиняюсь. |
11. dinkata - 14 Сентября, 2010 - 08:15:26 |
Проблем один - не обнуляется счетчк оборотов и положене #3.28 и #3.29, ето должно делатся помоему от #3.47 повторная инициализация енкодера. Но етот бит не установляется в 1 ,СТсофт говорит что бит управляется с другого источника !!!! как включит етот бит ?? |
12. dinkata - 27 Сентября, 2010 - 13:45:02 |
Значит так ,если работаем с енкодер АБ , когд надо занулит #3.28 и #3.29 даем другой тип енкодер в #3.38 напр.АБ серво ,идет инициализация и обнуление привод инхибит,потом снова даем в #3.38 наш енкодер. Очен нужен русский мануал на SYPT PRO. |
13. esergeev - 17 Октября, 2010 - 14:27:04 |
Что-то не понимаю я вас никак. В документации ( SP_AUG_iss8_rus.pdf, стр. 69 ) четко написано, что параметры 3.28 и 3.29 только для чтения. А вы в них пытаетесь писать. Неправильно это. Надо переменную дополнительную заводить. |
15. esergeev - 21 Октября, 2010 - 09:40:00 |
Ну, быстро не обещаю, как смогу... мне нужно знать - что за материал? Толщина? - макс. линейная скорость перемещения - есть ли проскальзывание между материалом и валками Энкодер нужно ставить на двигатель, впрочем, такой как у вас, дополнительно, тоже не помешает. |
16. dinkata - 21 Октября, 2010 - 10:23:54 |
Материал оцинкованая сталь (шрипс ) .Толщина - 0.55 мм ,(на разньйх профилей различно от 0.5 до 2 мм ) Скорост разная примерно на одна машина 5 м/мин на другая будет 12м/мин ,но до 20 м/мин. Проскальзьйвание есть , ето профилегибочньй станок ,здесь можно посмотрет принцип работа : http://www.zmmzlatograd.com/product_01.html Спасибо ,мне нужна помощ сделат проект под SYPT PRO для управление по заданая длина в диапазоне 100 -10000 мм . (Добавление) Сейчас я работаю так : енкодер на линию 1000 имп/об ,мерное колесо ф159.15мм *пи=500 мм , 65536 / 500 = 131,072 импулса для 1 мм. задание длина примерно 2000 мм ( 2000 *131072 ) / 1000 = 262144 262144 / 65536 = 4 ,ето задание для #13.20 -оборотьй енкодера если ест остаток - 262144 / 65536 remainder - в #13.21 положение енкодера Меню 13 включаем #13.11=1 , задание по положение lokal = 13.04. обратная связ по положение = drive encoder 33.28 ,3.29 Стартируем при 3.28 и 3.29 = 0 на полная скорост Pr2 ,1.45 =1 , когда останет до размер 1.5 - 2 оборота на енкодер вь!ключаем полная скорост 1.45=0 и включаем управление по положение т.е.#13.10=1 .Привод останавливается на заданая позиция когда 3.28 = 13.20 и 3.29 = 13.21 с некоторая ошибка . Как оптимизироват привод ( в разомкнутой контур по етой диаграме - ето оптимальной вариант ) чтоб ошибка по положение бьйла минимальная ? (Добавление) Как нулируем 3.28 и 3.29 ,когда привод остановлен идет резка когда гилотина режет даем на 3.38 (он имеет значение = 0 ) =3 т.е. меняем тип енкодера , идет инициализация енкодера 3.28 и 3.29=0 потом когда гилотина возвращается в изходном положение даем на 3.38 снова = 0 (наш енкодер Аб ). Ето нам прокунсултировали из Controltehniques (Добавление) As long as the encoder is not an absolute encoder such as a EnDat of Hiperface encoder, then you can reset Pr 3.28 and Pr 3.29 by changing the encoder type in Pr 3.38 to a different value and then changing it back again. You may require an on board or SyptLite programming for this. (Добавление) Я должен сказать что ето делаю на столе и двигатель без нагрузка , пока експериментирую ,все ето когда будет на машине и двигатель с нагрузка не знаю что получится когда разница между задание и обратная связ по положение становится маленкая т.е. и задание на скорост маловато -успеет ли привод крутит валками на низкая частота .Попробал на другая машина ,которая работает по другой схеме - значит до 3 Hz валками не крутится , с увеличивание частота над 3 Hz начинает вращение. |
17. esergeev - 21 Октября, 2010 - 15:01:11 | ||
Цитата:
Во первых, надо использовать замкнутый контур. Пытаться вести по позиции в разомкнутом контуре - нонсенс. Вообще, асинхронник - не лучший инструмент для этого. Серво не зря придумали. Во вторых, можно поиграться с коэффициентом контура позиционирования. Цитата:
Я посмотрю вечерком ваш проект, программку набросаю... Но без изысков - их сами добавлять будете. |
18. dinkata - 21 Октября, 2010 - 16:46:53 |
Спасибо ,буду ждать (Добавление) если в quick ladder diagram еще лучше |
19. esergeev - 02 Ноября, 2010 - 09:50:52 | |
Вот как-то так Код:
|
20. dinkata - 02 Ноября, 2010 - 15:31:01 |
Спасибо ,ето на первий взгляд мне трудно разобраться , но посколько я понимаю пример для замкнутой контур .Буду изучат и експериментироват. (Добавление) Скажите пожалуйста как сделат _Q8% (у меня #71.08 ) чтоб показьйвал позицию (Отредактировано автором: 02 Ноября, 2010 - 17:34:03) |
21. esergeev - 03 Ноября, 2010 - 09:35:04 | |||
Цитата:
Спрашивайте, что непонятно. Я, вроде, ближайшую пару недель никуда не собираюсь. Цитата:
Да, обязательно. Суть в том, что открытый контур не может обеспечить момента на низких оборотах двигателя, т.е. при малой скорости. Цитата:
А что, не показывает? Тогда прямо из #91.что-то-там надо читать. Уточню - напишу |
22. dinkata - 03 Ноября, 2010 - 10:28:17 |
Я делал попьйтки строит SSRAMP и POSLOOP (2) в замкнутом контуре ,но не получилос у меня -двигател у меня на полу до рабочем столе еще не ставил на машину , поетому ограничил скорости до 50 об/мин ,как включил в замкнутом контуре двигатель гудит ,прьйгает ,не работает хорошо менял коефицентам усиления ,но опит у меня слабоват и не успел наладит двигатель в замкнутом контуре,поетому решил построит проект в разомкнутом контуре используя меню 13 с управление по положением задание локал с 13.20 и 13.21 обратная связ по положение енкодер привода. Если можте посмотрет на мой проект под Сиптпро в куикладер я могу вьйслат .Сначале бьйл проблем на задачи в бекгроунд ,очен медлено реагирует контролер , потом посоветовали как организироват задачи клок и сейчас вроди бьй работает нормално , но не уверен как будет на машине и именно дотягьйвание до позицию на медленая скорост. (Добавление) для позиция я беру #90.32 оборотьй и грубое положение енкодера,мерное колесо ф 159.15 *пи=500 мм ,65536 импулса на оборот /500=131,072 ( 90.32 * 1000) / 131072 = текучая позиция в мм (задание в мм * 131072 ) / 1000 = ххх ххх /65536 = оборотьй для 13.20 ххх /remainder /65536 = положение для 13.21 (Добавление) мне надо на пулт оператора каждое изделие начинало с нуля до задание поетому искал как обнулит #3.28 и 3.29 соответно и #90.32 |
23. esergeev - 04 Ноября, 2010 - 12:18:19 | ||
Цитата:
Не, что-то у вас там в принципе не так. Когда двигатель при векторном управлении гудит и прыгает, это значит, что есть проблемы, либо с настройкой преобразователя, либо с энкодером. Для начала я предлагаю вам проделать следующее - собрать макет преобразователь-двигатель-энкодер ( на валу двигателя ) - убедиться, что макет нормально отрабатывает задание скорости ( разгон, торможение ) и ток соответствует нагрузке. Это должно получится просто при исправных компонентах и правильном монтаже - юнидрайв штука дубовая и особых настроек не нужно. А вот когда этого добьётесь - можно приступать к ведению по позиции, т.е. просто для начала запустить POSLOOP и посмотреть, как отрабатывается задание. Цитата:
Высылайте. Тот проект, что был дотого, сделан в Сиптлайте и Сиптпро его не открывает. |
24. dinkata - 04 Ноября, 2010 - 12:41:41 |
отправил на yogi@onego.ru |
Powered by ExBB 1.9.1 Original Style v1.5a2 created by Daemon.XP |